走转改:锡业分公司电炉工序实干巧干挖潜创效

日期:2022-08-15 12:36作者曹乾学点击数:

锡业分公司综合冶炼车间电炉工序聚焦“三精管理”,围绕技术改进、结构调整、工艺优化开展工作,有效提升了复杂原料处理能力,在确保安全环保风险的前提下,为锡精炼系统提供了合格原料供给。

党员带头,电炉顶上党旗飘综合冶炼车间党支部大力营造电炉顶上党旗飘,保安全环保、提生产效益的干事创业氛围。强化党建引领,以锡冶炼过程中产出各类危险废物资源化、无害化处置等技术攻关工作为载体,党支部“出题挂榜”,党小组“揭榜攻关”,党员“亮牌解题”,党员带头,加大综合回收、释放产能,克服入炉物含锡品位下降不利因素,完成全年锡量目标的68.93%,更有力化解锡冶炼中间品、危废品储存、运输过程中的安全环保风险。

技术攻关,铝渣变身优质料技术操控和安全环保是电炉工序挖潜铝渣的“两个保障”。为将结存含锡铝渣及时转换成锡产品,车间与工序积极围绕挖潜增效出主意、想办法、定措施,开展“锡冶炼新电炉系统处理铝渣试验研究”技术攻关,探寻提升电炉铝渣处理能力条件,进一步降低锡中间品的积存,减少中间品管理费用。党员带头成立攻关小组,认真查阅资料,分析生产配料、控制和运行情况,经过模拟小试,摸清处理铝渣温度、气氛、时间等控制参数以及不同电流对渣含锡、金属平衡的影响,成功投入使用,将1600余吨铝渣变为了优质锡原料。

优化工艺,熔炼效率创新高。电炉系统中铝渣、精锡渣、阴阳极渣等二次物料一直由炉顶人工进料,电炉炉内温度高,进料控制需停高压完成,每天影响高温熔炼时间3小时左右,且存在较大安全、环保风险。针对这一影响电炉多年的“顽疾”,车间以班组为单位探索解决途径,积极开展合理化建议,誓要啃下这块“硬骨头”。通过理论与试验反复验证,改进炉顶增设二次料斗,利旧原铅公司闲置废旧螺旋,在不停高压情况下将二次原料直接运送至炉内,实现电炉高温熔炼过程连续高效,减轻了劳动强度,延长了3小时以上高温熔炼时间,提升了电炉熔炼效率。

责任编辑:陈 雍

审核:李 沛


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